在精炼炉工位做扩散脱氧剂和发泡剂使用,也可以在初炼炉出钢结束后,向渣面投放,加入量为0.3-0.6kg/t钢。我公司生产的精炼埋弧渣(炉渣促进剂),具有无碳、低硫磷、加入量少,发泡效果好且不破坏基础渣系的特点。精炼埋弧渣具有良好的发泡功能,配料中不同组发泡具有先后层次性,发泡持续时间长。精炼埋弧渣具有精炼渣表面张力的一定能力,使生产埋弧气泡具有良好的稳定性。精炼埋弧渣在电很 加热期间具有良好的埋弧效果。
性能特点:
1、能实现埋弧操作,可较大提高炉子的热效率即升温速度加快,同时大幅减轻电弧对炉衬的辐射,***提高包衬寿命。
2、高的脱硫率,平均脱硫率≥70%,为90%;而且可实现**低硫钢的冶炼,在原始[S]小于0.01%时,可使精炼后钢水[S]达到20ppm水平。
3、具有良好的吸附非金属夹杂物的能力。
4、无氟渣和低氟渣的配料可***减轻氟对环境的污染。
5、在精炼工艺电很 加热期间(10-20min),精炼埋弧渣能够及时、持续、稳定发泡。
6、满足精炼埋弧工艺,埋弧渣的厚度为150-200mm。
7、精炼埋弧渣有效提高LF炉加热效率,降低精炼二次电流的变化幅度,减小精炼电弧噪音。
8、有效延长钢包渣线包衬使用寿命。
主要理化指标:
CaO% | Al2O3% | SiO2% | MgO% | Fe2O3% | 粒度% | H2O% | 熔点℃ |
35.0~45.0 | 15~25 | ≤8 | 3.0~9.0 | ≤3.5 | 5~40mm | ≤2.0 | 1300~1350 |
此外,我公司可按照客户要求订制生产各种规格、各种指标的冶金炉料产品。
适应范围:
精炼埋弧合成渣可用于LF炉、CAS-OB和RH精炼过程的脱硫和脱氧,还可以制成粉剂用于钢水喷粉脱硫和脱氧。
四、采用精炼埋弧合成渣后可以达到以下效果:
1、 加快成渣速度,并改善脱硫的动力学条件,可缩短精炼时间10~15分钟,电耗、电极消耗分别可降低50O/吨钢和0.7kg/吨钢;
2、 提高精炼炉脱硫效果,特别是适合于深脱硫。由于炉渣中配制了比CaO更高碱度的组元,因而比传统工艺脱硫率提高10~20%;对于原始[S]为0.01~0.015%的钢水,精炼后可使[S]在0.005%以下。
3、 可提高钢包精炼炉包衬寿命10~30%。
4、 可减少钢中[H]1~1.5ppm。
5、 可降低LF总的精炼成本10-15元/吨钢